Traitement des rejets liquides d’une industrie de transformation
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Elaboré par: Ramzi HAMDENE
Traitement des rejets liquides d’une industrie de transformation
d’anchois
Ecole Supérieur des industries
alimentaires de Tunis
Centre internationale des
technologies environnementales
de Tunis
Encadré par : Mme Hayet MAKNI (ESIAT) Mme Dhouha TANGOUR (CITET)
Année universitaire 2011-2012
PLAN DE TRAVAIL
4
Introduction1
2
3
5
Objectifs
Station d’épuration de la société SERIMEX
Essai en laboratoire de traitement physicochimique
Conception proposée de la nouvelle station d’épuration
6 Conclusion & Perspectives
Hot Tip
Les effluents liquides de la société SERIMEX risque d’influencer l’environnement, en absence de mesures préventives.
Afin de proposer des solutions pour réduire l’impact de cette industrie nous avons évalués le fonctionnement et les moyens de réhabilitation de la station d’épuration préétablie.
1.Introduction
3
Diagram
Identification des principales causes de disfonctionnement de la station d’épuration.
Optimisation du traitement physicochimique.
Proposition d’une nouvelle conception de la station d’épuration
2.Objectifs
4
Diagram3.Station d’épuration de la société SERIMEX
Entrée station
Fosse d’arrivée
Bassin tampon
Bassin de
Déshuilage Bassins de CFD
Sortie ONAS
Schéma de principe de la station d’épuration de la société SERIMEX
5
3.Station d’épuration de la société SERIMEX
Résultats des analyses en amont et en aval de la station de prétraitement
Paramètre UnitéEntrée
station
Sortie
station
Rendement
épuratoire
(%)
Norme de
rejet
(canalisations
publiques
ONAS)
Ph - 6,91 6,67 - 6,5-8,5
Conductivit
éµs/cm2 13120 10100 - -
Salinité g/l 11 10,6 - -
MES mg/l 822 433 47 400
DCO mgO2/l 7292 3419 53 1000
DBO5 mgO2/l 2060 761 63 400
Phosphore
total (Pt)mgP/l 22,7 - - -
Azote total
(NTK)mgN/l 213,78 -
- 6
3.Station d’épuration de la société SERIMEX
Les principales causes de disfonctionnement de la station
Les bassins de coagulation-floculation-décantation sont délaissées et désormais inutilisable.
Le bassin tampon est sous dimensionné et n’est pas muni d’un système d’agitation qui assure une bonne homogénéisation des rejets.
Le système d’aération actuel est en panne, le déshuileur fonctionne donc de manière statique.
L’absence d’un système de dégrillage en amont de la station.
7
4.Essai en laboratoire de traitement physicochimique
Essais d’optimisation du traitement physicochimique en JARTEST
Coagulation Floculation
Coagulant Dose optimale
L’appareil du JAR-TEST8
Vitesse d’agitation
Durée d’agitation
Dose optimale
Durée d’agitation
Vitesse d’agitation
4.Essai en laboratoire de traitement physicochimique
Détermination du coagulant à utiliser et du pH optimaux
9
34
56
78
910
3432 34
46
37
30 3129
21 22
30
26
2024 28
25
Variation de la turbidité en fonction du pH et de la nature du coagulant
Chlorure ferrique 600mg/L Sulfate d’alumine 600mg/L
pH
Tu
rbid
ité
4.Essai en laboratoire de traitement physicochimique
Optimisation de la dose optimale du coagulant
0 100 200 300 400 500 600 700 800 9000
5
10
15
20
25
30
35
40
Mesure de la turbidité en fonction de la dose du coagulant
Dose de coagulant (mg/l)
Turb
idit
é (
NTU
)
10
4.Essai en laboratoire de traitement physicochimique
Optimisation de la dose du floculant
0 1 2 3 4 5 60
5
10
15
20
25
30
35
Mesure de la turbidité en fonction de la dose du floculant
Dose de floculant (mg/l)
Turb
idit
é (
NTU
)
11
4.Essai en laboratoire de traitement physicochimique
Optimisation de la vitesse et durée d’agitation de la coagulation
80 100 120 140 160 18086
87
88
89
90
91
92
93
94
Pourcentage de réduction de la turbidité en fonction de la vitesse d’agitation
vitesse (tr/min)
réducti
on d
e la t
urb
idit
é (
%)
12
4.Essai en laboratoire de traitement physicochimique
Optimisation de la vitesse et durée d’agitation de la coagulation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1191.5
92
92.5
93
93.5
94
94.5
95
95.5
96
96.5
Pourcentage de réduction de la turbidité en fonction du temps d’agitation
temps (min)
réducti
on d
e la t
urb
idit
é (
%)
13
4.Essai en laboratoire de traitement physicochimique
Optimisation de la vitesse et durée d’agitation de la floculation
10 20 30 40 50 60 70 8090
91
92
93
94
95
96
Pourcentage de réduction de la turbidité en fonction de la vitesse d’agitation
vitesse (tr/min)
réducti
on d
e la t
urb
idit
é (
%)
14
4.Essai en laboratoire de traitement physicochimique
Optimisation de la vitesse et durée d’agitation de la floculation
5 10 15 20 25 30 3592
93
94
95
96
97
Pourcentage de réduction de la turbidité en fonction du temps d’agitation
temps (min)
réducti
on d
e la t
urb
idit
é (
%)
15
4.Essai en laboratoire de traitement physicochimique
Paramètres de clarification des eaux de rejet par le traitement chimique
La dose du coagulant Al2 (SO4)3 400 mg/l.
La dose du floculant anionique 2 mg/l
La vitesse d’agitation durant la
coagulation140 tours/min
Le temps de coagulation 2 minutes
La vitesse d’agitation durant la
floculation40 tr/min
Le temps de floculation 20 minutes
16
4.Essai en laboratoire de traitement physicochimique
Essai pilote
Paramètres Rejet Brut
Rejet Traité par
voie
physicochimique
Rendement
épuratoire
(%)
Norme de
rejet (ONAS)
pH 6,91 8,24 - 6,5-8,5
Conductivité
(µS/cm2)13120 13510 - -
Salinité (g/l) 11 11,7 - -
DCO (mgO2/l) 6990 423 93,94 1000
DBO5 (mgO2/l) 2060 104 94,95 400
MES (mg/l) 622 20 96,78 400
Azote Kjeldahl
(mg/l)213,78 85,51 60 100
Phosphore Total
(mg/l)22,7 4,32 80,96 10
17
5.Conception proposée de la nouvelle station d’épuration
La filière de prétraitement
Bassin de Relevage
Suppresseur d’air
Bassin tampon
Déshuileur
18
Consommation en eau journalière de l’usine SERIMEX
Source Quantité
Quantité d’anchois traité (tonne/j) 2,7
Eau de puits (m3) 6,43
Compteur SONEDE (m3) 25,23
Total consommation (m3) 51,66
Total rejets hydriques industriels
(m3)32,75
Consommation en surplus (m3) 22,26
Consommation sanitaires (m3) 3
Total rejets hydriques (m3) 58
Dimensionnement de la filiére de prétraitement
19
5.Conception proposée de la nouvelle station d’épuration
Unités Dimensions
Bassin de relevage 4m3
Déshuileur 4m3
Bassin tampon 58m3
Dimensions proposées de la filiére de prétraitement
20
5.Conception proposée de la nouvelle station d’épuration
Estimations des coûts de la filiére de prétraitement
Désignation des
ouvragesQuantité Prix unitaires Total partiel
Relevage
Bassin de
relevage (en
béton armé)
1 400 Dinars/m3 1600 Dinars
Pompe de
relevage2 3200 Dinars 6400 Dinars
TamisageTamis rotatif inox 316L
1 8000 Dinars 8000 Dinars
Déshuilage
Déshuileur en béton armé
1 400 Dinars/m3 1600 Dinars
Cloison de séparation
2 1000 Dinars 1600 Dinars
Bassin tampon
Bassin en béton armé
1 400 Dinars/m3 23200 Dinars
Suppresseur d’air 1 11000 Dinars 11000 Dinars
Coût Total de l’ouvrage
53400 Dinars
21
5.Conception proposée de la nouvelle station d’épuration
Dimensionnement de la filiére de traitement physicochimique
Filière de prétraitement Coagulation
Floculation-Décantation
Sortie
ONAS
Schéma simplifier de l’accouplement des deux filiéres de traitement
22
5.Conception proposée de la nouvelle station d’épuration
Sortie ONAS
Récupération des boues
1. Bassin de coagulation
2. Bassin de floculation
3. Décanteur circulaire
4. Bac de coagulant
5. Bac de floculant
Filière de prétraitement
1
4
23
5
Vidange
Schéma canonique du traitement physicochimique des rejets hydriques
23
5.Conception proposée de la nouvelle station d’épuration
Dimensions des unités de traitement physicochimique
Unité de traitement Dimensions
Bassin de coagulation 0,55×2×0,55
Bassin de floculation 1×0,7×1
Bac Coagulant 6,912 m3
Bac floculant 0,5 m3
24
5.Conception proposée de la nouvelle station d’épuration
Estimations des coûts de la filière physicochimique
Désignation des ouvragesQuanti
téPrix unitaires
Total
partiel
Coagulation
Bassin de coagulation (en
béton armé)1 400 Dinars/m3
500
Dinars
Pompe doseuse 1 1200 Dinars1840
DinarsAgitateur série HD
(ProMinent)1 640 Dinars
Floculation
Bassin de floculation 1 400 Dinars/m3
2350 Dinars
Pompe doseuse 1 1200
Agitateur série FAR (ProMinent)
1 750 Dinars
Décantation
Décanteur en béton armé 1 400 Dinars/m31400 Dinars
Pont Racleur 1 2700 2700
Coût Total de l’ouvrage
8900 Dinars
25
5.Conception proposée de la nouvelle station d’épuration
Identifier les principales causes de disfonctionnement de la station d’épuration.
Optimiser le traitement physicochimique.
Proposée une nouvelle conception de la station d’épuration
26
6.Conclusion et perspectives
L’utilisation du garnissage de l’ancienne station d’épuration
L’installation d’une unité de traitement tertiaire par osmose inverse onéreux qui permettrait l’élimination du sel
27
6.Conclusion et perspectives
28